日期:2025-04-17浏览: 来源:国海滤器
自洁式空气过滤器在钢铁厂的案例分享
一、河北某钢铁厂高炉鼓风机前端应用案例
项目概况:客户坐标位于河北省某钢铁厂,设备用于高炉鼓风机前端进气过滤。
设备参数:处理风量根据具体型号和配置有所不同,如某型号处理风量可达12000m³/min或更大(如532000m³/h);过滤效率高效,如2um/99.99%;过滤面积根据处理风量而定,如某型号过滤面积为12000或8200;设备功率较低能耗,如200W或300w/AC220V(实际能耗可能因型号和配置而异);初阻力<150PA(具体数值可能因设备型号和工况而异),终阻力<1000PA;反吹气压0.4 - 0.6MPA,反吹气量如0.3m³/min(具体数值可能因设备型号而异)。
应用效果:采用先进的过滤技术,能有效去除空气中的尘埃、油脂、水分等杂质。设备在微电脑控制下实现空气过滤单元的自动清洁,无需人工干预,降低了维护成本。能适应各种恶劣户外环境,如沙尘、潮湿等工况,确保设备稳定运行。根据工作状态风量,实现积木组合结构,占地面积小,便于在冶金工厂等空间有限的场所安装使用。提高了高炉鼓风机吸入空气的洁净度,防止了因吸入杂质而导致的设备受损,保障了高炉炼铁的稳定性和效率,提高了钢铁厂的生产效益。
二、宁夏某钢厂空气过滤设备改造项目
项目概况:客户坐标位于宁夏,项目名称为宁夏某钢厂空气过滤设备改造,使用范围为用于风机房的空气过滤,设备选型为自洁式空气过滤器。改造前现场使用的是一个简单的粗滤网,使用效果达不到现场要求。客户要求在处理风量不变的情况下,采取有效的方法增加除尘面积,提高过滤效率,从而达到风机进口净气要求。
设备配置:采用前置初效菱形网 + 高效自洁式滤筒,风量为5400m³/min,滤筒数量220个,户外立式两层结构。
反吹系统自洁过程:由控制系统发出指令,电磁阀启动,瞬间释放一股压力为0.4 - 0.8MPa脉冲气流,经专用喷头整流喷出,文氏管卷吸、密封、膨胀,从滤筒内部均匀向外冲出,将积聚在滤桶外表的粉尘吹落。此时一组过滤筒自洁过程完成,其它过滤筒照常工作,以此轮流循环自洁。
验收现场:在项目初期利菲尔特便是以高规格、严要求推进项目建设工作,通过合理统筹设计、施工,改造后的生产线布局紧凑、智能环保、节能高效,符合工业化、规模化生产。利菲尔特工程师也将持续跟进项目运营,深入客户现场,了解客户不断变化的工况和需求,认真听取客户的反馈情况,给客户提供技术指导、人员培训等服务,为项目投产达标保驾护航。
三、广西某钢铁厂高炉鼓风机前置应用案例
项目概况:客户坐标位于广东省(项目实际为广西某钢铁厂,可能存在信息表述差异),所属行业为钢铁厂,设备用于高炉鼓风机进风口。
设备参数:处理风量42000m³/min,过滤效率2um/99.99%,过滤面积42000㎡,设备功率300W,初阻力<200PA,终阻力<1200PA,反吹气压0.4~0.6MPA,反吹气量0.5m³/min,清灰方式为时间手动压差控制,箱体为Q235/3组拼装。
应用效果:自洁式空气过滤器具备自动清洁功能,能够在运行过程中自动清除过滤器表面的污垢和颗粒物,保持过滤器的高效性能,适用于高炉鼓风机进风口等空气净化场景,保障了高炉炼铁的稳定运行。
四、广东某钢铁公司离心式空压机应用案例
项目背景:广东某钢铁公司有4座空压站,其中有12台离心式空压机。空压机运行中常出现排气量降低,空气过滤器阻损大,叶轮易磨损等问题,更换进口过滤器后虽能减缓,但增加了维护成本和检修工作量,设备使用寿命也受到很大影响。
解决方案:在每台空压机的室外安装1台自洁式空气过滤器,过滤器滤芯高出地面1.5m,然后用不锈钢管将自洁式过滤器与空压机自带的过滤器连接,空气经两种过滤器串联过滤后再进入空压机压缩。
工作原理:自然空气靠空压机的吸气作用,从粗滤网入口,再经过滤芯,经重力、惯性扩散等综合作用,尘埃吸浮在滤芯,洁净空气经文氏管、出气管进入空压机自带过滤器再次过滤后进行压缩。当过滤元件阻损超过过滤阻损指标时,压差报警器报警,同时,压差控制仪将信号发至PLC自控单元进行定压差反吹,反吹气流经储气筒、隔膜电磁阀、气源喷头、文氏管进入滤芯,进行反吹自洁,将沉降在滤芯上的尘埃吹落到大气之中,直至阻损降至阻损指标之内。反吹既可以用定压差方式,又可以用定时方式,还可以手动不定期反吹。一组滤芯处于自洁,其它滤芯仍正常进行过滤工作。
应用效果:在每台离心式空压机前增加一台自洁式空气过滤器,不仅可很好解决机组排气量降低、设备停机率高、检修工作量大等问题,同时能大大降低维护成本,延长机组主要零部件使用寿命,具有很高的经济效益。